今年一季度,威斯卡特工廠捷報頻傳:3月11日,完成澆鑄2450模,創下歷史新高;3月14日,鑄造團隊又創造了單班生產1253模的歷史最高產出......威斯卡特工廠呈現出來的新年新氣象,讓人倍感振奮!
今年以來,博格華納、博世馬勒、石川島、蓋瑞特等客戶的訂單紛至沓來,其中,蓋瑞特的需求量上漲了30%,博世馬勒的需求量上漲了至少50%,石川島和博格華納的需求也逐漸增大??偯髅咳盏男枨蟾哌_14000件,較去年同比增長17%。面對日益高漲的訂單需求,對威斯卡特的造型鑄造線是不小的挑戰,電爐如何高效的產出,是將這場挑戰轉變成機遇的關鍵。
如果要日產14000件,首先要解決的是造型的瓶頸,造型每日至少需要完成2350模造模數。由于威斯卡特造型線是按照30S/M的出模效率設計,在CT無法優化的情況下,必須要將開機率提升到80%,而在此之前硅鉬產品的開機率都只有75%。鑄造團隊通過提前預制,提前備板,優化現場流程,人員輪換搭配,壓縮一切可能的時間,維持造型人員和設備持續高速的運轉,保證持續高效的出模速度。而在電爐工序,要和造型持續高速的出模數相匹配,必須有具備24小時出鐵水270噸的能力。威斯卡特通過集中排產,爐間材質逐級平滑轉換,增加單包出湯量,在兼顧成本的同時提升出湯效率。
不懈努力下,威斯卡特連續創下“歷史新高”,交出了一份份“滿意答卷”。下一步,威斯卡特將進一步擴能增效,努力實現更大突破。